【迎峰保电】设备管理部及时发现并处置脱硫2B循泵出口膨胀节隐患
2017-08-162017年8月9日16点30分左右,设备管理部点检员在对#1、#2脱硫系统进行点检时,发现停运的2B浆液循环泵出口膨胀节有渗水情况。经仔细检查,发现出口膨胀节表面有裂纹,并立即汇报部门专工。经专工现场确认后,认为存在较大隐患,必须及时更换。
图一:脱硫2B循泵出口膨胀节表面裂纹严重
由于#2机组负荷持续在300MW左右,长时间失去一台浆液循环泵运行,将会有降负荷甚至环保数据长时间超标的风险。为了确保#2机组的安全稳定运行,且保证环保排放合格,锅炉专业立即安排办理工作票、脚手架许可单,并做好人员、工器具、照明等准备。
当天晚上10点左右,脚手架搭设完毕,锅炉专业开始组织抢修工作。由于更换出口膨胀节需要隔离顶部湿热烟气,故需要将顶部的膨胀节拆开,并加装隔板,防止浆液及烟气通过管道反窜到出口膨胀节处,影响出口膨胀节的更换工作。检修人员在克服湿热烟气及室内闷热环境的影响,加班加点,不怕脏、不怕累,在经过约26个小时的不间断抢修,终于在8月11日00点左右,完成了脱硫2B浆液循环泵出口膨胀节的更换工作,恢复了2B的备用。
图二:脱硫2B循泵出口膨胀节内部损坏情况 图三:脱硫2B循泵顶部膨胀节回装
本次脱硫2B浆液循泵出口膨胀节隐患,设备管理部发现及时,积极抢修,发扬了精心点检、主动作为、不怕苦、不怕累的检修精神,为#2机组的安全稳定运行提供了保障。
文、图/黄振飞
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